日前,从江铜集团永平铜矿选矿厂磨浮工段荧光班再次传出喜讯,该班组6名员工对荧光分析仪冷却系统进行的国产化改造,顺利通过验证获得成功,可节约进口设备成本开支4万余元。同时,该项成果还极大地减轻了班组日常检修工作量,年节约用水8000多吨。 该厂库里厄30型X荧光分析仪是1990年底从芬兰引进的,耗资20万美元,主要对选矿厂铜精矿、硫精矿和原矿、尾矿品位进行在线分析,从而给浮选操作工和生产技术人员提供可靠的生产指标参数。其核心设备X光管工作时,体温超过57℃就会自动报警停机,从而导致分析仪不能正常运行。 一直以来,该厂X光管的冷却系统采用的是原装进口装置,通过外来直流的自来水,以每分钟15升的流量降低分析仪内起冷却作用的循环蒸馏水温度,并使之保持在25℃以下。然而,当外界气温升高时,水温本来就偏高的X光管很快就会达到工作极限温度。对此问题,厂方专家也不能解决。如何有效降低循环水温?荧光班班长廖粤湘和同事们反复寻求解决办法。首先,他们打开荧光分析仪的两侧机盖,一边让设备自然冷却,一边用一台大功率的电风扇对着吹,然而此举既不安全又效果甚微;接着,他们又尝试在冷却水里放置新型的半导体制冷块,却又不能解决制冷块的散热问题。一时间,改造陷入僵局。回到家,廖师傅打开电脑查相关资料时,突然想到电脑CPU的制冷设备压缩机的工作原理,是不是可以像空调机那样,将它用在X光管的制冷中呢?厂里买来了压缩机,他们用铜管做成制冷器,并动手设计自动控制线路。经过一段时间运行检验,新冷却系统完全达到了制冷要求,X光管温度始终恒定在设定值。 近年来该班组已完成X分析仪气动系统、取样箱扩容和浮球液位控制器等10余个项目的国产化改造,效益显著。目前,荧光班又着手对价值20万元的数字高压电源进行升级改造,预计可节约设备投资10多万元。
(YX)
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